液壓支架故障檢測(cè)及處理 1 支柱出現(xiàn)漲缸,造成液壓支架不落,無(wú)法拉移支架 2 液壓支架頻繁串液 3 長(zhǎng)時(shí)間使用后多表超壓 4 液壓支架雙伸縮立柱上下活柱的伸縮順序,為何有的同組液壓支架兩棵立柱上下活柱伸縮量不一致
液壓支架故障檢測(cè)及處理
液壓支架的大部分故障都是液壓系統(tǒng)故障,其故障來(lái)源于污染、裝配和使用不當(dāng)以及元部件制造質(zhì)量不良等。下面就讓我們一起來(lái)看看都有哪些故障情況,又該如何處理吧。
1 支柱出現(xiàn)漲缸,造成液壓支架不落,無(wú)法拉移支架
故障情況:工作面支架不落。
檢查過(guò)程:工作面安裝完畢后,在設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),支架出現(xiàn)了不升不降的情況,造成現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法降架、拉移支架。因在支架前期使用過(guò)程中未見(jiàn)到過(guò)此類故障,初始時(shí)懷疑液流不通、堵塞。在現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中,維修工檢查更換了支架部分管路、液控單向閥、閥組等,均未能排除故障。
原因:安全閥損壞,不能正常卸壓。
處理過(guò)程:將支架兩棵立柱分開(kāi)升降,左立柱升降正常,右立柱不動(dòng)作,檢查右立柱閥組、液控單向閥、安全閥等均正常,降立柱時(shí)發(fā)現(xiàn)立柱下活柱始終不動(dòng)作,檢查立柱,發(fā)現(xiàn)立柱下活柱出現(xiàn)漲缸的情況。最終放小炮挑頂、臥底,將支架前移并更換了該立柱。
2 液壓支架頻繁串液
故障情況:工作面支架閥組頻繁出現(xiàn)串液。
檢查過(guò)程:初期只處理串液,更換損壞的閥組密封圈。后頻發(fā)串液,檢查整個(gè)液壓系統(tǒng),在閥組內(nèi)發(fā)現(xiàn)金屬顆粒、渣滓等,在截止閥內(nèi)發(fā)現(xiàn)殘缺的M6*14螺釘多條。
原因:液壓支架主進(jìn)截止閥受液流沖擊,截止閥內(nèi)壓墊及固定壓墊的螺釘M6*14損壞掉落,損壞掉落后的部件被高壓液流帶到工作面最末一架截止閥與閥組處,造成該架液壓系統(tǒng)故障頻繁。
處理過(guò)程:查出故障原因后,迅速組織液壓支架維修工檢查液壓支架截止閥損壞情況,并更換質(zhì)量較好的主進(jìn)截止閥。對(duì)工作面最末一組支架更換操作閥組,檢查清洗支架液壓系統(tǒng)。
3 長(zhǎng)時(shí)間使用后多表超壓
故障情況:工作面液壓支架立柱安全閥壓力36.1MPa,多顆立柱出現(xiàn)壓力過(guò)大,壓力表示值37-42MPa,檢查過(guò)程:該類問(wèn)題不易引人注意,檢查立柱壓力表、安全閥等。
原因:壓力表質(zhì)量存在問(wèn)題,示值普遍偏大。液壓支架立柱安全閥損壞,不卸壓。
處理過(guò)程:查出故障原因后,組織液壓支架維修工檢查液壓支架,更換損壞的壓力表或安全閥。
4 液壓支架雙伸縮立柱上下活柱的伸縮順序,為何有的同組液壓支架兩棵立柱上下活柱伸縮量不一致
問(wèn)題解析:液壓支架立柱升柱過(guò)程分為兩個(gè)階段。首先是下活柱伸出,下活柱完全伸出后,柱內(nèi)單向閥才能開(kāi)啟使上活柱伸出。降柱過(guò)程也分為兩步完成。第一步是下活柱縮回缸體中,此時(shí)上活柱由于柱內(nèi)單向閥處于閉鎖狀態(tài)并不縮入下活柱形成的缸體中。降柱過(guò)程的第二階段從下活柱完全縮回后開(kāi)始。此時(shí),單向閥芯頂桿與缸底凸臺(tái)相碰而使單向閥開(kāi)啟,上活柱下腔液體可以回液,故上活柱縮回。
當(dāng)下活柱完全縮入外缸體內(nèi),只有上活柱承載時(shí),頂板的作用力使上活柱縮回,但從上活柱下腔回流到下活柱下腔的液體會(huì)使下活柱抬起,從而柱內(nèi)單向閥關(guān)閉,成為上下活柱都是部分伸出的承載情況。
液壓支架立柱柱內(nèi)單向閥的好壞、靈敏程度直接影響立柱上下活柱伸縮情況,也就造成了同組液壓支架兩棵立柱上下活柱伸縮量不同的情況。
看了上面的介紹,相信大家都已經(jīng)知道液壓支架該如何故障檢測(cè),及應(yīng)該如何處理了吧。如果您的設(shè)備出現(xiàn)的問(wèn)題上面沒(méi)有提到,還請(qǐng)定期做好液壓支架大修。液壓支架是綜采工作面最重要的設(shè)備,液壓支架的維修工作量也是綜采設(shè)備維修工作量中最大的,但是也只有維修好、使用好液壓支架,才能使綜采設(shè)備發(fā)揮出高效、安全的優(yōu)勢(shì),保證好現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)。